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“技术+管理”有效降本 百口泉采油厂“四个一”破解玛湖清防蜡难题

2024-07-31  

  新疆石油报通讯员 刘蓓蓓

  百口泉采油厂清防蜡“四个一”工程成效显著,近日,该厂曾经的清防蜡“大户”——玛湖油区漏失严重、结蜡周期短、二次返蜡严重三大问题得以解决,热洗周期平均延长38天。

  今年以来,该厂坚持问题导向,从制度优化、规律摸排及工艺优化等方面入手,扎实推进清防蜡“四个一”工程(即形成一个共识、推进一个重点工程、解决一个重点问题、打造一个标准化现场),推进清防蜡管理提升。截至目前,百口泉采油厂月热洗清蜡费用与去年同期相比降低了7.8%。

  解决一个重点问题——

  玛湖清防蜡攻关

  在现场的摸索过程中,该厂技术人员认识到玛湖结蜡复杂类型多样化特征,随后组建专班驻守玛湖作业区,细化分解治理措施。专班以该厂玛湖第三采油作业区为突破点,分别针对漏失严重、结蜡周期短、二次返蜡严重等问题开展攻关,制定针对性措施,取得阶段性效果,实现了以技术升级驱动清防蜡管理水平提升。

  “在攻坚路上多想一点、多迈一步,难题就会减少一点。”该厂相关技术人员说。艾湖2井区、玛18井区、玛131井区、夏72井区漏失严重的井问题突出,就采用防漏热洗封隔器入井;结蜡周期短的井,开展防蜡机具应用试验,抑制油井结蜡速率;二次返蜡严重,就以开展分段热洗试验,采用高温小排量热洗,确保溶蜡效果。通过玛湖难点攻关,实现了清防蜡技术的定型和体系的完善。

  形成一个共识——

  管控清防蜡费用

  “不仅要推进治理方案落地见效,更要控减费用。”百口泉采油厂相关负责人介绍说。

  该厂技术人员针对不同区块油井原油物性、经济效益、适用条件进行分析,从细化费用管控和优化清蜡周期入手,测算经济平衡点,明确清防蜡费用短缺形势及管控难点,实施“月费用控减,日计划施工”,定期汇报清蜡措施执行情况并对费用符合率进行考核。通过管理升级和技术创新的双轮驱动,有效控减了清防蜡费用。

  推进一个重点工程——

  完善物联网配套

  控减了费用,如何管好生产现场的问题又摆在了面前。

  该厂生产技术科联合信息管理站(自动化中控站)依托物联网实现清蜡管理可视化、高效化,完成热油车组自动化改造,并完善了规章制度、操作流程、岗位职责的编制修订,实现了清蜡过程集中监控。建立完善清防蜡线上管理系统,实现了清蜡审批流程规范化管理。依托功图载荷,建立清防蜡载荷预警模型,完成基准载荷标定,实现了清蜡智能化预警。

  通过“物联网+热洗”紧密结合,百口泉采油厂实现热洗的可视化管控和智能化分析,数字化转型和智能化发展在清蜡领域取得突破。

  打造一个标准化现场——

  热洗现场标准化

  面对日益严峻的质量安全形势,该厂生产技术科从人员管理、设备配套、施工现场、操作流程、安全应急、药剂管理等方面入手,按照“操作流程标准化、参数控制标准化、设备连接标准化”要求,持续推进标准化管理,打造标准化现场,实现质量安全风险可控。

  在1416井现场,物联网配套规范,热洗车组现场摆放位置整齐,目前热洗现场标准化率已达到95%以上。

责任编辑:沙露
本期编辑:何沐芸



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