新疆石油报通讯员 丁恬甜 杜真
“经过两天的调试,前期利用流程模拟软件搭建的吸收塔/再吸收塔模型的准确度终于可以用来指导装置生产了。”7月17日,克拉玛依石化公司炼油四部工艺工程师陈勇说。
作为焦化装置的工艺工程师,陈勇对流程模拟软件“爱不释手”,平时他想的都是各种模拟参数,如何在细节上挖潜增效。
“Ⅲ套延迟焦化装置干气产品质量控制指标存在较大富余量,完全可以通过搭建吸收塔/再吸收塔模型,将各操作参数对干气产品质量的影响进行分析研究,确定优化方向。”陈勇认为,这件事值得干。
通过流程模拟分析,可以将再吸收剂量由21吨/小时降至16吨/小时,这对干气产品质量几乎没有影响,同时降低了柴油空冷负荷,为增加柴油上回流腾出空间,且本该被空冷与冷却器浪费掉的热量就可以用来加热原料,一举两得。
陈勇将想法告知车间领导。这些举措得到车间领导和技术干部的大力支持。
“将再吸收塔吸收剂量下调5吨/小时,4小时后取样对干气组成进行分析。”陈勇下达操作指令。当再吸收剂量控制在16吨/小时后,干气产品质量没有受影响,达到预期效果。
此次操作优化后,当月Ⅲ套延迟焦化装置柴油空冷负荷每小时节约电耗6千瓦,约1700元。柴油上回流量的提高节约了加热炉燃料气,装置加工成本减少约1700元,当月总计节约3400元。
“炼油四部Ⅲ套延迟焦化装置吸收塔/再吸收塔操作优化有论证、有核算、有实施、有评价,月度嘉奖1分。”炼油四部此次优化也得到了克石化公司生产运行部的肯定。