新疆石油报讯(记者 赵珊珊 通讯员 赵宏厦)近日,在采油一厂供汽联合站红浅运行一组,施工人员正在紧张有序地对红浅1-8#锅炉(湿蒸汽发生器)的自控系统进行改造升级,这是该厂2024年降低锅炉非计划停炉改造工作的一个缩影。
采油一厂施工人员正在对红浅1-8#锅炉(湿蒸汽发生器)的自控系统进行施工改造。(图片由采油一厂提供)
采油一厂稠油开采的主要方式为蒸汽吞吐和蒸汽驱,是通过利用原油的热敏感性将高温高压蒸汽注入油层,从而降低稠油粘度,提高油井采收率。锅炉不仅是稠油开采的重要设备,同时也是能耗大户,一台锅炉从点炉到注入合格蒸汽,平均要燃烧600立方米天然气、消耗120千瓦时电及9.5吨软化水。因此,提高锅炉的运行时率对降低能耗、提高稠油开采效果意义重大。
但一直以来,非计划停炉都是提高锅炉时率的一块“绊脚石”。据统计,该厂造成锅炉非计划停炉的主要原因是由供配电系统故障、运行参数异常、机泵及电机故障等,其中自控系统故障占比最大。为解决上述问题,该厂于今年3月开始实施降低非计划停炉改造工作。为保证该项工作顺利实施,在改造前,该厂相关科室(部门)对故障原因进行统计,优先安排运行时间长、区块产量高的锅炉实施。
实施过程中,在控制系统及电力上,该厂对锅炉的控制盘中的电器元件、控制线路、变频器等进行维护更换,与相关单位一道加强电力设备的检维修工作,提高电力系统的可靠性;在硬件设备上,对机泵开展预防性维修,开展低氮燃烧器改造及注汽管线更新改造。值得一提的是,该厂还通过严控源头、降低硬度、锅炉除垢等,多措并举对锅炉的水质进行提升治理,清理锅炉管线污垢,进一步降低非计划停炉频次。
截至目前,该厂已完成39台锅炉集中整治,其中完成控制盘改造41台,外围线路更换24台,低氮改造45台,与2023年同期相比非计划停炉台次降低74台次,下降幅度达13%,成效显著。
“我们现已完成全年计划的95%,后续,我们将对造成非计划停炉的原因进行系统分析梳理,总结经验,加强剩余施工全过程管理,对改造效果进行评估,为锅炉安全高效运行夯实基础。”该厂生产技术科副科长廖先燕说。
责任编辑:屈斌 本期编辑:何沐芸
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